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为了九十根枪管,实际生产了四百件毛坯,报废率小百分之八十,加工到好,最后核算的成本,相当于每支枪需要三十五根寸银,代价实在太大。既不能实现规模工业生产,高昂的价格也无法批量装备,还占用有限的工业资源,实在得不偿失。
为此,百里燕考虑两条腿走路,一面责令永兴城、砡工派攻关冷轧、热轧管小口径无缝钢管挤压机,同时加大高速钢注6研发力度,不至于一棵树上吊死。
现代枪管通常以实心枪管钢料钻孔加工,或者使用内径加工机,并不直接使用无缝钢管。
而究其原因,在于枪管材料加工前都要经过锻造和热处理,无缝钢管预留的孔并无法保存到加工环节,即便保留到加工环节,已经变形的内孔对钻头伤害极大,因此枪管多以实心特种枪钢为原料。
但并非没有前提,前提是得有合适的加工刀具,而且近现代突击枪械口径多为556和762,即便是127口径,其加工难度和工艺也很高,而口径越小,对刀具和设备的的要求越大。
因此适当放宽口径的同时,百里燕考虑使用无缝钢管,尽管无缝钢管技术指标不如锻造后的实心圆钢材质,将最终影响装药量与射程。
但就当下而言,永兴步枪的弹丸初速很低,小于三百八十米每秒,滑膛枪四百米的杀伤射距没有任何的精度可言,还不如两百米更为有效,先实现工业化生产,解决有无问题是首要问题。
如果无法攻克无缝钢管技术,就只能攻克刀具材料,提升刀具质量,使用加长钻头,适当缩短枪管长度,用钻头打通实心锻造圆钢,再用拉刀加工内孔。
当然,如果没有无缝钢管,有缝钢管同样可以是实现枪械的射击过程。早期前膛枪火绳枪也好,后期的燧发枪也罢,枪管最早都是有缝钢管进行加热合缝后再上加工机加工内孔。注八
此前缴获的怪异枪也证明了这一点,有缝热轧卷钢管也能加工枪管。
早期的管型火器以紫铜铸造为主,份量很大,后改由铁匠将铁板捶打合拢,而后用铁芯棒插入管中整形。
此种铁管虽然重量略有减少,实际上也不轻多少,且口径往往达到二三十毫米以上,精度根本谈不上,五十米外打出的精度足够怀疑人生,安也很成问题。
此后蒸汽机的出现,为热轧卷管了动力基础,由此出现有缝钢管。
此种有缝钢管先用轧钢加热卷曲,然后在缝隙处淋上火碱、纯碱或者硼砂之类,有助于金属硬结合的催化剂,最后后进行挤压合缝,合缝后再套抱箍,从而提高膛压,防止枪管张裂而爆炸,不过安系数仍然不高。后来刀具材料的进步,枪管加工改由实行圆钢钻孔加工。
而直到十九世纪末英国人发明了无缝钢管,早期后膛定装步枪由于要求不高,一段时间内使用无缝钢管作为枪管。
后来随着枪弹火药技术的发展,膛压逐渐增加,对枪管材质提出进一步要求,锻压后再热拔成型的无缝钢管陆续成为主流。
发展至近现代,枪弹多以两倍至三倍音速发射高速枪弹,传统的热拔无缝钢管已无法胜任合金枪管钢的生产,加之突击步枪枪管的缩短,使得多数枪支以实心合金棒料两头钻孔接通,或者上内径机,最后拉膛线,或者挤压膛线,实现内孔加工。
永兴步枪因后膛装填,使用安无烟火药,动能威力更大,有缝钢管无法满足膛压需求,无缝钢管这条技术路线眼下基本不可能。
首批九十支步枪中,三十支发往千岳山,用于冬季高原严寒测试,其余六十支继续在咸国进行各项指标测试,以发现使用中的问题,并及时以改进,便于为日后大规模生产定型。
时间至盛元646年开春,陆续出现极不道德的事情,大量回流寸金、寸金出现短斤缺两。
由于金属钱币